基础设计是工程项目设计的重要环节,目前我国高层建筑发展迅猛,高度达到150m的建筑已超过2000栋。
超高层建筑高度高、荷载大,基础造价高,施工工期长、施工难度大。准确的地基参数选取,合理的基础形式选择不仅能保证结构具有足够的安全储备,对整个工程的进度、造价也有着非常大的影响。
本文以某结构优化工程案例为背景,对优化前后基础方案及设计参数从工程造价的角度进行解析。
某超高层写字楼,3层地下室(局部4层),4层商业裙房,塔楼为A、B两栋5A级办公写字楼(A塔、B塔)。A、B塔结构布置及基础形式相近,故本报告以B塔为例对原设计与优化后基础方案进行分析。
项目基本信息如下所示:
项目总用地面积:39713m2;
总建筑面积:295675m2;
地上建筑面积:221485m2;
建筑基底总面积:11392米;
正负零绝对标高:38.00 m;
建筑层数:A塔 47 层;B塔 50层;裙房4层;地下室3层(局部4层);
建筑高度:塔楼A 228.0m;塔楼B 233.6m;裙房22.4m;
地下室底板标高-13.300m,局部-19.300m,
项目效果图如下图所示:
图2.1-1项目建筑效果图
图2.1-2 B塔标准层结构布置
本工程为乙类建筑,主体结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级。
项目基本风压0.35kN/m2,基本雪压0.45kN/m2,设计地震分组为一组,场地土类别为II类,场地特征周期为0.35s,设计基本地震加速度值为0.05g,地面粗糙类别为B类,水平地震影响系数最大值=0.05。
B塔高度233.6m,结构体系为框-架核心筒结构,抗震设防基本烈度为6度,结构计算采用的抗震设防烈度为7度,抗震构造措施采用的抗震设防烈度为7度,非底部加强部位框架、剪力墙抗震等级为一级,底部加强部位框架、剪力墙抗震等级为特一级。
场地土层分布:
人工填土(Qml)①、
第四系湖积(Ql)粉质粘土②、
第四系冲积(Qal)粉质粘土③、
第四系冲积(Qal)圆砾④、
第四系残积(Qel)粉质粘土⑤、
白垩系(K)砾岩、强风化砾岩⑥、
中风化砾岩⑦、
强风化泥质粉砂岩⑥-1埋藏较浅、
中风化泥质粉砂岩⑦-1。
拟建场地内未发现岩溶、地面塌陷、古河道等不良地质作用场地稳定,适宜兴建拟建建筑。
场地内各地层作为天然地基时有关工程特性指标见下表:
图2.3-1 天然地基工程特性指标
注:⑴采用天然地基时,建议进行原位载荷试验对上表参数据进行校核。
(2)表中带“*”者为变形模量,表中带“#”者为弹性模量。
本项目采用天然地基筏板基础,持力层为中风化砾岩7或中风化泥质粉砂7-1,承载力特征值fak=2000kPa,典型地勘剖面如下:
图2.4-1 地勘剖面示意
因地勘未提供基床系数相关参数,设计师保守考虑取100000kPa/m。
原设计采用等厚度筏板方案,筏板厚度根据冲切计算并适当加强取3.5m,配筋f28@200(顶层、底层各两排,双向),局部配置附加筋,冲切验算结果及过程版施工图如下:
图2.4-2 原设计筏板冲切验算结果
图2.4-3 原设计基础施工图
考虑钢筋、混凝土、土方、等综合造价,原设计方案基础工程量统计如下:
地勘未提供决定地基反力分布情况的基床系数参数,设计人对于此参数取值100000kPa/m过于保守。根据我司工程经验,中风化岩层基床系数一般在300000kPa/m~1000000kPa/m,此参数对筏板厚度及配筋影响很大,取值保守会造成非常大的成本浪费。
设计人对结构方案的经济性缺乏经验。根据个人习惯确定基础方案造成成本浪费。本项目为框架核心筒,框筒结构基底反力主要集中在核心筒以及外圈框架柱附近,核心筒与框架柱、框架柱与框架柱之间的板跨中部地基反力较小,采用等厚度平板筏基非常不经济。
在竖向构件跨度较大、荷载分布不均匀的情况下,强行采用整体平板,筏板厚度由最不利位置的计算厚度决定,造成整个基础的钢筋、混凝土用量大大增加。
根据规范,筏板基础最小配筋率为0.15%,原方案3.5m厚筏板通长筋配筋率0.176%,仍无法避免配置附加筋。在满足规范及计算的情况下,提高通长筋配筋率对基础受力部位的安全储备没有任何提高,但增加了计算不需要部位的配筋,造成钢筋强度利用不充分,材料浪费,成本增加。
根据我司工程经验,中风化岩层天然地基承载力2000kPa偏低,基床系数100000kPa/m偏小,向甲方提出以下建议:
1)补充压板试验,提供基床系数等更详细、准确的地质参数;
2)筏板通长筋配筋率偏大,根据计算仅局部范围计算配筋超过0.15%配筋率,筏板通长筋配筋率可按0.15%,不足处局部附加。
3)建议采用筏板局部加厚的基础形式,使筏板截面与内力分布情况一致,减小受力较小部位的截面及配筋,充分利用钢筋、混凝土材料强度。
根据以上意见,甲方补充了压板试验,试验结果如下:
图4.1-1 载荷试验报告内容
根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)和《高层建筑岩土工程勘察规范》(JGJ72-2004)中有关规定及本次三处岩基载荷试验的结果,该场地A#塔楼基坑中风化泥质粉砂岩⑧的天然地基承载力特征值为2500kPa,基床系数建议取660000KN/m3。
根据补充的载荷试验报告,持力层承载力特征值由2000kPa提高至2500kPa,基床系数取值由原设计方案100000kPa/m提高至660000kPa/m。
优化后方案核心筒范围筏板厚度由3.5m调整为2.5m,核心筒及外框柱墩以外的筏板厚度由3.5m调整为1m。筏板冲切验算结果如下:
图4.2-1 优化后筏板冲切验算结果
筏板通长筋严格按0.15%配筋率,配筋20@200(板顶、板底单层,双向),柱墩底部附加钢筋满足计算及构造要求,核心筒筏板顶部20@200、底部32@210,局部不足处附加,优化后筏板配筋计算值示意(仅示意Y向部计算值)如下图所示:
图4.2-2 优化后筏板Y向顶部计算配筋示意
优化后基础施工图如下图所示:
图4.2-3 优化后基础施工图
优化方案工程造价明细表如下:
优化方案较原设计方案节约钢筋317吨、混凝土4517m3,节省总造价:1315.04-830.98=484.06万元,节省造价达到58%!
优化前后相关数据对比如下:
图4.3-1 优化前、后经济性数据对比
优化前、后方案板厚均按冲切计算控制,施工图均较计算结果保留适当的富裕度,但造价相差60%。经我司分析,原因如下:
1)设计过于依赖地勘数据,对地勘偏保守(如地基承载力)、未明确(如基床系数)的重要参数判断缺乏经验。地基承载力、基床系数直接影响基础截面及内力,若计算与实际受力相差过大,结构设计便失去了意义。
2)确定基础方案完全根据个人习惯,不分析项目实际特点。基础方案的核心是选择更符合结构实际受力的基础形式,内力较大的部位截面、配筋大,内力小的部位截面、配筋小才最合理的。根据受力合理细化截面,可使结构材料强度发挥更加充分,从而降低不必要成本浪费。
3)不区分规范适用条件,没有根据实际情况分析就生搬硬套。根据规范筏板基础通长筋可按015%配筋率,在板厚3.5m情况下仍对通长筋进行加强不合理。将受力较小的部位截面及配筋加大并不能增加结构的安全储备,但会大大增加了结构成本投入,造成成本浪费。